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第五节 QCC案例分析
案例:改善课题——降低圆周爆接工序不良率
一、公司简介
公司名称:××××有限公司 成立时间:××××
投资金额:××万元 生产能力:××
雇员总人数:800人 主要产品:××
QCC小组名称:野狼组 组长:××
二、组立线工艺流程简介
组立线工艺流程简介如图2-14所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/4C1490/13432959203346706/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0114_0079.jpg?sign=1739282742-iUEH4SgxxBtrw1n8rSRp5I0Cf3IVBY0i-0-b4842e6056e7715c10369c619295de98)
图2-14 组立线工艺流程简介
三、QCC小组简介
QCC小组简介如表2-11、表2-12所示。
表2-11 QCC小组简介1
![](https://epubservercos.yuewen.com/4C1490/13432959203346706/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0115_0080.jpg?sign=1739282742-5b8p7cZShHq2rCVaceP1749iXdf3urKg-0-cc187952669eab5cebc6d7867449e605)
表2-12 QCC小组简介2
![](https://epubservercos.yuewen.com/4C1490/13432959203346706/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0115_0081.jpg?sign=1739282742-JND2zDYwrkbvIdpQepXelPh9CP3Vs28r-0-c0cc870643b8ba2c52b6bdba16c7f1d2)
四、改善活动计划
改善活动计划如表2-13所示。
表2-13 改善活动计划
![](https://epubservercos.yuewen.com/4C1490/13432959203346706/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0116_0082.jpg?sign=1739282742-7teaRMr9XJuWK4vmIULCQdnLMAgxYbWx-0-498add99a6eacdc6f79a35aa905abc84)
五、选题理由
选题理由如图2-15所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/4C1490/13432959203346706/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0116_0083.jpg?sign=1739282742-SAVefnpKy7uNxh51lT1ciM4nUZAPWFtV-0-f19de1ba1fba9a2d57974c4ad8fc6f1a)
图2-15 选题理由
表2-14 QCC小组简介1
![](https://epubservercos.yuewen.com/4C1490/13432959203346706/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0116_0084.jpg?sign=1739282742-92fr4mbMsWXfYoQe0H7J3cc3mh4ZRmiO-0-e0975037cb5247465d20a6c9674dda0f)
六、组立线工艺流程
组立线工艺流程如图2-16所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/4C1490/13432959203346706/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0117_0085.jpg?sign=1739282742-qggxo5Ei75CKLZB4qKobFf1cuLdOR1JU-0-68a2f1cf2080de324da4e899b26902ec)
图2-16 组立线工艺流程
七、目标设定(改善周期:6个月)
目标设定如图2-17所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/4C1490/13432959203346706/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0117_0086.jpg?sign=1739282742-vGVB0L7iqQxGONh1n1BajXVHHZWjVV2Y-0-8f81009cf787126cae0c62ef036ceb19)
图2-17 目标设定
(1)2010年7月曾达到3058PPM,已与3000PPM的目标接近。
(2)通过技术人员和焊接组长的指导,组员的技能逐步提高。
原因分析如表2-15、图2-18、图2-19所示。
表2-15 2010年4月—12月组立线圆周焊工序不良统计
![](https://epubservercos.yuewen.com/4C1490/13432959203346706/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0118_0087.jpg?sign=1739282742-7jRRotAFDdb65Z5hlJNxXEWu5abzRcVE-0-dcbae8e5fa49b4927521eaaed990165f)
![](https://epubservercos.yuewen.com/4C1490/13432959203346706/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0118_0088.jpg?sign=1739282742-6tp8rGDhE44crFlmDrJBsSrox8WMEd7S-0-82e800b5d184dcfb12085d5f065bba4c)
图2-18 2010年4月—12月组立线圆周焊工序不良排列
![](https://epubservercos.yuewen.com/4C1490/13432959203346706/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0118_0089.jpg?sign=1739282742-lEFK7fGI91WyfLRxEQEyPLOap5yMeAOE-0-77e21201a0ea11f5fc5402e4a0513d15)
![](https://epubservercos.yuewen.com/4C1490/13432959203346706/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0119_0090.jpg?sign=1739282742-Qcoh0TxyeZZzuo3URBr65dZLDNfGyGeR-0-16997b01b207957c1903b0f55ae57cca)
图2-19 起弧不良、焊偏的原因分析(鱼骨图)
根据现场现物的原则对8个末端因素逐一进行验证。
(1)起弧不良的要因验证。
原因①:焊丝桶罩未固定,如图2-20所示。
现场检查了焊丝简罩稳定状况:生产2465PCS,落地1次,产生1台不良,不良率:406PPM。
![](https://epubservercos.yuewen.com/4C1490/13432959203346706/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0119_0091.jpg?sign=1739282742-a3Mp6JN9bEDWQ6H6xpzVLyEbEaBqBu6S-0-e6b9a4b93a26a514fac2ff51bd4bfe53)
图2-20 焊丝桶罩未固定
原因②:送丝管弯曲多,如图2-21所示。
现场进行对比实验:送丝管曲处多,送丝不畅,产生起弧不良。
![](https://epubservercos.yuewen.com/4C1490/13432959203346706/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0119_0092.jpg?sign=1739282742-XkvvSEKDBX5gQcWY3PBIwUIBnW8Jue4n-0-c151971a09c14d3e558b6b2f38b0f783)
图2-21 送丝管弯曲多
原因③:送丝管清扫次数少。
现场确认送丝管干净度及清扫记录,每月清扫2次,送丝管干净,现场确认非要因。
原因④:托盘清扫次数少。
现场检查托盘干净度及清扫记录,每班2次清扫,托盘干净。
(2)现场确认非要因。
原因①:同心度校正方法不当,如图2-22所示。
用目视与百分表校正同心度两种方法进行对比试验,目视校正误差较大,焊偏不良产生。
![](https://epubservercos.yuewen.com/4C1490/13432959203346706/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0120_0093.jpg?sign=1739282742-VFLBZ2UsUvt23RZfHOJVNRZs7C99BoR1-0-166f621d145147dc4bdab60c93b16a59)
图2-22 同心度校正方法不当
原因②:吸入栓保护盖安装不良。
现场检查全部焊机吸入栓保护,盖安装情况及其影响,全部保护盖安装合格,无碰撞,定位良好。现场确认非要因。
原因③:定位块设计不完善,如图2-23所示。
现场确认使用中的30个托盘定位块的使用情况,10个托盘定位块有被焊渣卡死现象,压缩机易被夹偏。
![](https://epubservercos.yuewen.com/4C1490/13432959203346706/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0120_0094.jpg?sign=1739282742-iVVON96pHLN2IQo9NsEAfW10z3VDweth-0-74e6b81e60f631609c4687a2aabfa09a)
图2-23 定位块设计不完善
原因④:焊接知识培训少。
抽查员工培训记录,现场考核作业者对不良的判断能力。半年内人均培训不到20小时,40%的作业者不良判定能力差,焊接技能不足。确认为要因。
(1)起弧不良的要因:
●焊丝桶罩未固定。
●送丝管弯曲多。
(2)焊偏的要因:
●同心度校正方法不当。
●定位块设计不完善。
●焊接知识培训少。
制定对策如表2-16所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/4C1490/13432959203346706/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0122_0095.jpg?sign=1739282742-cEGPWSacHbCU1Jd94TX0yDWCeuY5CPjJ-0-4f0a1d5ad9a91ffb341b8ee6ffeb9800)
实施一:焊丝桶罩改善——安装三个固定片。
改善前如图2-24所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/4C1490/13432959203346706/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0123_0096.jpg?sign=1739282742-AdponVghxMj4ZWTje33V9A88Nhiu8W3s-0-ca7e7c022cfca45c126cc05433504e78)
图2-24 焊丝桶罩改善前
改善后如图2-24所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/4C1490/13432959203346706/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0123_0097.jpg?sign=1739282742-wYnWkNktgMDhC7o3uxW9TO6qfN8rTVoA-0-129f59247c78e3334239c0fa4d7330ac)
图2-25 焊丝桶罩改善后
实施二:送丝途径改善。
送丝途径改善前如图2-26所示。
送丝途径改善后如图2-27所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/4C1490/13432959203346706/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0124_0098.jpg?sign=1739282742-JlU0uc7CVikesHmZQGpw8LPq7e6bV6vr-0-7838fb35198e1e4a60194f681ff87301)
图2-26 送丝途径改善前
![](https://epubservercos.yuewen.com/4C1490/13432959203346706/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0124_0099.jpg?sign=1739282742-Xnk6CPYgFQR41HNsNEqtN2bgg9xiG3Ys-0-ae95e61a3cd133767c2b392e74a92c9a)
图2-27 送丝途径改善后
对策一、对策二实施效果如表2-17所示。
表2-17 对策一、对策二实施效果
![](https://epubservercos.yuewen.com/4C1490/13432959203346706/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0124_0100.jpg?sign=1739282742-JbghMWFpTO0tQa2YRhwXcf4kI6DUUaL9-0-ff03dc414e94d3e6a108ccd80e7a2999)
实施三:旋转同心度保证——1次/月用百分表校正旋转同心度。
旋转同心度改善前如图2-28所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/4C1490/13432959203346706/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0124_0101.jpg?sign=1739282742-9PhrjHOFQveuA2UdYMlxwLJsDxG4fKpT-0-4c398e0da649f8dd0b9c173b8e382b07)
图2-28 旋转同心度改善前
旋转同心度改善后如图2-29所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/4C1490/13432959203346706/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0125_0102.jpg?sign=1739282742-rBbyGH8cYht8b9QY929FwDYvmqZluKXP-0-1b7ba6ba93087009e99dfbebd64f6cc6)
图2-29 旋转同心度改善后
实施四:定位块改善。
定位块改善前如图2-30所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/4C1490/13432959203346706/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0125_0103.jpg?sign=1739282742-4KnuI8MyyvyX6YtZ2LkjgrIOVtCSZyv5-0-c9b68290c27a45a7104c56c228d7cae5)
图2-30 定位块改善前
第一次改善:
增设防护板如图2-31所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/4C1490/13432959203346706/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0125_0104.jpg?sign=1739282742-CDVrcqqCsrAvXvlCpvIMM8peLuFp3Iup-0-7e8a17b72c60380b3c55f71c0d98ebb3)
图2-31 增设防护板
效果检讨:焊偏不良率对比如图2-32所示。
第二次改善:
定位块形状改善:下端磨成月牙形,如图2-33所示。
效果确认:焊偏不良对比如图2-34所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/4C1490/13432959203346706/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0126_0105.jpg?sign=1739282742-pEbkegUp9c5XsFFeEh9xCMF3aZ1sdvTf-0-c3b32ce594842b3fd5aefb8610daa5b9)
图2-32 焊偏不良率对比
![](https://epubservercos.yuewen.com/4C1490/13432959203346706/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0126_0106.jpg?sign=1739282742-saNf6YwjaubyxEuHfpSXTkSK3qO0pubS-0-4f7f0db3715ee71af16dd07ff7b78e59)
图2-33 定位块形状改善
![](https://epubservercos.yuewen.com/4C1490/13432959203346706/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0126_0107.jpg?sign=1739282742-z5OKszQIzWe0bP6woBEgHb1geokPUnAM-0-c9b2217ae9301c65d49e62375d0e4571)
图2-34 焊偏不良对比
对策三、对策四实施效果如图2-35所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/4C1490/13432959203346706/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0126_0108.jpg?sign=1739282742-jJPj9B3yWeF83Q8Z9nbGJt5RRyE3cUcy-0-1f3e7adac61ef0fbd8e944afddf0e513)
图2-35 对策三、对策四实施效果
实施五:焊接分科会及目标管理活动持续开展。
(1)以焊接分科会的形式进行焊接知识交流、学习(1次/月),如表2-18所示。
表2-18 焊接知识交流、学习
![](https://epubservercos.yuewen.com/4C1490/13432959203346706/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0127_0109.jpg?sign=1739282742-46d3pqhkPloPcdAre5RuxpM66LohjmZ1-0-3704c09bd4a9551db6f67962ce5e727b)
通过焊接知识的学习,作业者掌握了圆周焊的作业要领,提高了异常应对能力。
(2)作业日报填写及班别成绩公布,如图2-36所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/4C1490/13432959203346706/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0127_0110.jpg?sign=1739282742-qPgRINT4lqBpGbQVVnAhS0aSsv2y81ST-0-5b362cb0140202722104315ed3d6f531)
图2-36 作业日报填写及班别成绩公布
(3)个人成绩每天公布:成绩优秀者奖励,促使未达标者向优秀者靠拢,如表2-37所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/4C1490/13432959203346706/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0127_0111.jpg?sign=1739282742-2qxysC9FqDd9DISzz9jjNxdqGPpN0WnH-0-91d2efa9579fe8d56aa78e98555fb753)
表2-37 个人成绩每天公布
2011年2月—6月圆周焊接工序不良率推移如图2-38所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/4C1490/13432959203346706/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0127_0112.jpg?sign=1739282742-O0esXd1IX6A2siKkeKLbIooWE6IIJE3W-0-a646efe1d20021e8a1f6924ee8c0f322)
![](https://epubservercos.yuewen.com/4C1490/13432959203346706/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0128_0113.jpg?sign=1739282742-wk4hQIXnZAUqqIdwH0WANyii5Rydutm1-0-986d64b0782989de10304c1666fcfe7f)
图2-38 2011年2月—6月圆周焊接工序不良率推移
改善前后圆周焊接工序不良项目对比:改善后起弧不良、焊偏由原来的第1位、第2位降到第3位、第5位,如图2-39所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/4C1490/13432959203346706/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0128_0114.jpg?sign=1739282742-R5tCI9Ia8vH8S1d9kiP1ErjUlwLgDQoY-0-12d816a03100be4032fe9ae9bacfa4a7)
图2-39 改善前后圆周焊接工序不良项目对比
改善前后圆周气密泄漏不良对比:活动后泄漏不良率下降34%,如图2-40所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/4C1490/13432959203346706/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0129_0115.jpg?sign=1739282742-5ym80XXNuZBB9z7InWKI3NYCcveC8Fr5-0-6c6f93f2589f7d20257d0d92647cd574)
图2-40 改善前后圆周气密泄漏不良对比
巩固措施如表2-19所示。
表2-19巩固措施
![](https://epubservercos.yuewen.com/4C1490/13432959203346706/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0129_0116.jpg?sign=1739282742-1bcszEghrWzY5cZybP8NC5PHyld6lINr-0-118ecf6bd2d23651f6703dbc21556e38)
不良率呈稳步下降趋势,如图2-41所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/4C1490/13432959203346706/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0130_0117.jpg?sign=1739282742-Oxfeu63SuPTAaOKKNehQcoHNr6Jyqh0d-0-2daa67534393e120b5ba92fd6f95ee9d)
图2-41 效果维持
活动体会如表2-20所示。
表2-20 活动体会
![](https://epubservercos.yuewen.com/4C1490/13432959203346706/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0130_0118.jpg?sign=1739282742-L9q8fXDlx2NmRnipF4fQKcofKmHVlxbP-0-ada1a13b290cfe0915a4dd045cd2fe55)
为了对应2001年360万台生产,组立线今后的课题:
缩短焊接时间,降低工序不良。
项目报告完成:谢谢公司领导及QCC小组成员的支持与付出。